近期,陕钢集团汉钢公司设备管理中心炼钢工段抓住检修契机,以“降损耗提效益”为原则,
部分T型钢,先后对维修区域内回收钟型阀、钢坯计量等系统进行了技术改造,提高了现场作业安全系数和设备运行率,为创效再添动力。
设备可靠下移,安全稳步提升。炼钢煤气回收钟型阀是公司煤气回收核心设备,煤气回收安全要求高、阀门位置检测信号参与回收、放散控制连锁,必须准确。然而原位置传感器安装位置高达4.5米,周围无任何依附设施,出现问题维修难度大,存在很大安全隐患。炼钢工段根据现场情况,自制了特定安装支架,使传感器可靠的下移到0米位置,减少了传感器在高空运行的不稳定性,大大提高了传感器测量精度,煤气回收安全性提高。同时,出现故障能及时开展维修,大大缩短处理故障的时间。
智能计数,精准高效。炼钢热送轧钢钢坯统计系统改造前需要操作工在操作推钢机、热送辊道的同时统计热送及下线轧钢数量,钢坯少的时候还能数过来,数量一多就容易出现统计不准及设备操作不当等问题,而且人工操作不仅浪费时间,
冷拉T型钢工作效率也低。为此,炼钢工段相关技术人员开动脑筋,在现场安装热源信号检测仪,接入热送PLC控制系统,并自主开发了数据自动统计控制程序和人机电脑显示画面,并在各输送区域安装了视频监控。岗位工只要在电脑上轻轻一点就获得各班次产量实时显示、历史显示、月累计显示,大大降低操作人员的强度,提高了工作效率。经过近期数据对比,钢坯自动统计数据精准运行可靠。
智能提升,远观千里。炼钢一次除尘和煤气柜运行操作联系紧密,其数据更是转炉煤气回收的两个重点指标。然而两处相隔较远,在数据信息传递上一直存在差异。鉴于此情况,工段全员认真查阅技术资料,通过技术手段将两处相互需要的数据接入控制系统,通过编程及做画面,直观显示在各自电脑桌面上,实现的两处关键数据互通及共享,
非标T型钢,有效消除了计量数据的偏差,保证了计量数据的一致性和准确性。